使用JLH高硫容抑鹽脫硫催化劑前、 后運行情況
投加JLH催化劑前,開大溶液泵,溶液循環量為240m3/h,開7支噴射器,再生壓力0.39~ 0.41MPa,變脫前H2S含量91~121mg/Nm3,變脫后H2S含量25~36mg/Nm3,變脫塔阻力30~ 35kPa。(2)溶液的pH值由8.09提高到8.5。
(3)貧液氧化電勢電位由-35mv逐漸提高到+27mv。
(4)在入口H2S不變、溶液循環量不變的情 況下,出口H2S出現逐漸下降趨勢,投加JLH催 化劑當天下午出口H2S就降到9.9mg/Nm3以下, 從第二天開始始終穩定在4.95mg/Nm3以內。
(5)后期為了驗證JLH催化劑的性能,采取故意降低變脫溶液循環量至1590m3/h(噴射器減到只開3.5支,因降低溶液循環量,每天可節約電費約900元左右),
逐步提高變脫前H2S含量至 171mg/Nm3,逐漸減少JLH催化劑的投加量(較少時每天只投加5.2kg),降低溶液中JLH催化劑 濃度(1.45g/L左右)的方法來驗證,但變脫后H2S≤5.2mg/Nm3,且長時間控制在1.65mg/Nm3,
脫硫效率和脫硫精度得到了**(變脫后H2S大 幅度下降,減輕了H2S對后工段設備的腐蝕,同時也降低了后工段精脫硫劑的用量)。
的特性,通過優化溶液組分,大大提高了變脫系統的操作彈性,減輕了變換氣中CO2對脫硫系統的干擾影響,
在提高脫硫效率、抑制副鹽生成、 降低運行費用等方面取得明顯效果。
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